近日,晋江气电公司3号柴油发电机组控制柜完成整体升级改造,并顺利通过空载试验、保安段联锁及带载测试,彻底解决了因备件停产而“无件可换”的难题。
柴油发电机组作为公司全厂应急保安电源的“最后一道防线”,已投运十余年。随着设备厂商迭代更新,原有型号的控制柜继电器等核心控制备件早已全面停产,一旦出现故障无法采购替换,轻则导致启动失败,重则全厂失去应急保安电源,这一“卡脖子”隐患,成为公司设备部电气班心头沉甸甸的压力。
面对“无件可换”的困局,电气班没有选择更换整机的高成本方案,而是立足现有柜体空间和接线资源,探索通用型继电器替代改造,在不改变主回路和机械结构的前提下,对控制柜核心逻辑元件进行标准化、通用化替代。经过连续多日攻坚,通过自主选型、自主设计、自主施工,通用主流元件成功替代原厂停产型号,不仅大幅降低了成本,更显著提升了关键设备的本质安全水平。
设计选型阶段,电气班技术人员首先对原控制柜全部逻辑进行逆向测绘与梳理,重新设计了符合当前主流工业标准的继电器回路,选用市场保有量大、供应稳定的通用型继电器和模块化可编程控制器,取代原厂停产型号。
技术改造过程中,电气班技术人员克服新旧端子排定义不一致、接线差异大、空间紧凑等困难,重新制作接线图并优化元件布置。经过连续调试,改造后的控制柜一次性通过空载及带载测试,所有保护联锁功能正常动作。新元件不仅采购渠道畅通,备件成本远低于原厂,且技术参数全面领先,响应速度与控制精度均有提升。
“以前最怕柜子里哪个继电器坏了买不到,即便找到拆机件也不放心。”电气班小吴坦言,“现在全是通用主流型号,备件库里随时能领,心里踏实多了。”
此次技术改造是晋江气电公司设备维护治理“以改代换”思路转变的又一次成功实践,以最小投入消除了备件“断供”带来的风险,为同类老旧设备治理提供了可复制的经验。